找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 47293|回复: 58

无奈的结果

    [复制链接]
发表于 2007-9-13 06:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

去年这个时候,为一家企业制作了一台油缸测试设备。

2 n, [6 x0 E; j( n" V. u' K* v

前几天去,发现这台设备已经被移到车间角落,封存了。

P1000900.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2007-9-13 06:40:15 | 显示全部楼层

Re: 无奈的结果

大侠您早!2 Z+ X1 _% q- [  v: c
. I9 C$ e  U8 }; L: d0 L; n' g
看来设备不错的嘛,为何会被打入冷宫了呢?能够详细介绍一下设备的原理,以及被停用的过程吗?
 楼主| 发表于 2007-9-13 06:48:16 | 显示全部楼层

Re: 无奈的结果

这是一家专做外贸的机械企业,所有产品全部发到美国。
& b2 g/ s# L" Z( F在[机械设计]板块贴出过的两台设备(拉钉和叶片)也是为他们制作的。
* m9 X" c. d3 Z该工厂为了做这种油缸,已经花了很多时间和精力。各种设备也都到位。, u1 C& u9 x' N$ w  x: ?
油缸的检测设备也早就做出来,不过是目前国内常见的保持静压方式。
+ F7 o- Q8 b& I5 q: C6 s/ f该方式不为外方认可,于是找到我。
 楼主| 发表于 2007-9-13 06:49:39 | 显示全部楼层

Re: 无奈的结果

老马大侠早。
7 C8 V( {, z1 I+ v* q; c! K6 x$ E5 r! Q3 g要去上班了,晚上回来再继续。
发表于 2007-9-13 06:55:15 | 显示全部楼层

Re: 无奈的结果

液压我不懂,可是作为测试油缸,应该跟我们测试阀门的原理一样,都是给加到一定的压力,保持一定时间。那您客户的外方既然不接受这种方式,可有新的检验方法及标准吗?
发表于 2007-9-13 08:51:27 | 显示全部楼层

Re: 无奈的结果

外国佬是不是要检测油缸动态的一些参数?( c( z- |- q* V* \$ ^, S
比如:阻力------
 楼主| 发表于 2007-9-14 05:01:11 | 显示全部楼层

Re: 无奈的结果

外方要求的检测方法:油缸接上油管后,8 r2 z1 }; R3 X0 x
A、油缸活塞杆全行程往复至少3次;
! \2 k6 f! W' l" X2 a" ^$ {# ]B、活塞杆退回到底,油压升到24.5MP保压,检测油缸前端盖密封和前端油口焊接是否有渗漏;" ~! K6 J# v8 k/ ?$ j- r0 {
C、活塞杆伸出一半行程,后端油压到24.5MP保压,检测油缸后端盖焊接和后端油口焊接是否有渗漏;
3 |9 j: B8 Y& c1 a9 y& bD、活塞杆退回到底,油压升到24.5MP保压,脱开后端油管,检测活塞密封是否有渗漏。7 ~1 K8 u: {2 z# n
当时的情况是静压检测方法不被认可,手工操作按上述方法进行又被认为效率太低,手段落后。该厂被告知10月份外方老总将来厂视察,能否有被认可的检测手段,将关系着油缸最终能否有订单。" I4 n* w& S+ {5 I
不是液压行业中人,不知道这种检测方法是否合理。但客户是上帝,只能按要求去做。于是制作了首帖图片那样的东西。0 w5 d2 O! r& L* ^9 A
能完成的动作如下:0 C0 Y; W; p+ m/ c) ^
打开防护门,双手持油缸放置,踩脚踏开关,气动定位销定位后抱箍卡紧,使油缸在正确位置垂直固定。  c0 F7 k  y. H- f7 ]9 O1 B
拧上油口接头,可以在三个方向微动的装置补偿油缸接口可能的焊接误差。关门。
4 i7 Q1 `9 }2 X1 U4 }按启动按钮,低压状态,油缸活塞杆全行程往复行走,次数可设定。完成检测要求A。
3 q7 U6 L) j( }) l活塞杆退回到底,油缸前腔升压至24.5MPa,保压,停泵。油压由数字式压力控制仪设定并显示,保压时间可设定并显示。在设定时间内,油压如未下降,则完成检测要求B。/ L( k3 G: x# t# ?8 P7 m
设备上端限位装置气动就位,油缸前腔卸荷,活塞杆伸出,抵住限位装置,升压至24.5MPa,保压,停泵。在设定时间内,油压如下降,则完成检测要求C和D。4 D( Q+ k% H: E# a5 ?1 _' J2 m
检测完成,活塞杆退回,限位装置复位。再活塞杆全程伸出,排去油缸前腔油液。同时有一个其油缸与油缸前腔相通的气液缸气缸推出,排出油缸油液。在检测油缸活塞杆全程伸出后,气液缸的气缸退回,使气液缸的油缸内产生负压,以尽可能排尽检测油缸前腔残存油液。
# i/ E- h( i8 m4 G% R/ I停泵,压缩空气进入检测油缸前腔,推动活塞杆退回到底,排去油缸后腔油液,也有一个气液缸完成上面的工作。2 D+ q9 P  a2 T* B1 ]8 w; i, S
声光信号告示。打开防护门,解开油口,脚踏开关解锁,取下工件。一次检测工作完成。8 Z' d# @, p$ n  }' _+ d/ g' W1 [
如泄漏导致高压下降,设备以声光报警。/ l* _& `6 K6 ^* r5 ~5 \. c. X
在设备点动状态,所有上述动作均可以点动操作。1 y6 c7 G) g% z# @
7 h, V( \4 I* |/ u
设备制作大致顺利,及时送达并让操作者掌握了操作方法。等到老外到达,现场一演示,连竖大拇指说OK。 该厂如愿拿到今年的订单,并持续生产至今。
 楼主| 发表于 2007-9-14 05:27:30 | 显示全部楼层

Re: 无奈的结果

生产现场对油缸的检测仍然采用着通常的静压方法。油缸油口接上油管后,同时向油缸输油达到高压,差动使得活塞杆处于油缸中间位置。手工关闭油管与油泵通路,使油缸单独处在保持高压状态。每天检测一批,同时将被检测油缸作相同处理。第二天查漏,现场补焊漏点。
1 s; @6 ~5 `: x" L- I实际使用方法和那台设备相比较,孰优孰劣,应该很清楚。
0 }/ Z9 \2 E7 n# V7 ^那台设备只是个华而不实的东西,保压时间和不能现场补焊是其致命伤。被打入冷宫是必然的结果。
& |# X5 u; w4 J但设备并未被丢弃,封存得很好。为什麽?答案也明白,外国人还会来呀!% {2 y' q! h& @. ^4 p$ F
无奈的结果。
发表于 2007-9-14 06:50:30 | 显示全部楼层

Re: 无奈的结果

害怕伏枥 友好!
  A% \6 O) r3 f/ y: `/ Q! f( x8 J( W
你在8楼的发言:……保压时间和不能现场补焊是其致命伤……5 \$ y* d, D- g1 k5 f8 n; P

* k* f2 e) @6 }我感到你谈到的两个“致命”问题,对你来说应该不算问题。
8 ?- X7 `8 G$ S5 N# l+ _# R9 G因为,我们在归隐友的一个帖中有过讨论,那个帖中已经对
( O2 `" ^/ S) t( {4 K+ B“保压”问题给出了一个很好的解决方案。
. `: j7 z* R" ]5 P; h4 `6 h
4 U+ o$ ~* v0 u7 R  j5 asyw   070914---06.50( E( ~8 P4 s# @8 T: V! B
1 v; I6 Q' T5 A' Z; p
//***********************************
8 }- X9 @% B9 G; t7 Y一个流体系统控制问题---[讨论]; K! |! n. a* @
http://bbs.cmiw.cn/forums/167949/ShowPost.aspx#167949
3 h  F: g8 v# _) x6 r
" c" c: o8 J5 P5 ]6 Y; W% j
发表于 2007-9-14 07:06:53 | 显示全部楼层

Re: 无奈的结果

害怕大侠您早!1 E( J0 A. k; m9 ?. h, v, x
7 U* c7 r& |! F+ }% q6 M$ [' G
感谢您详尽的解释,液压油缸的制作方面,我是门外汉,不过我这样想,您看对不对:我觉得老外坚持要求生产厂方使用的检验方法,也有一定的好处,就是检测得较为全面,只是太过繁复而已。另外您后来所说的,缺点是:保压时间和不能现场补焊是其致命伤,我个人觉得问题应该可以针对解决,就这样放弃使用有点可惜。( _- Y# j8 r3 A) @9 O+ ?

# m# M$ m$ F) K5 i% V3 Z# x8 @
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-10-17 18:30 , Processed in 0.085488 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表