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2014年1月就计划推广一种车刀,14年6月终于可以实施。
5 V$ G+ j+ W" [, ? 去年实施验证就一波三折,N多问题,真的与刀无关,都是相关问题,俺一一化解,ok!: Z D; k* p' i. r! i% ~
此次推广,依然很大压力,价格是8倍,成本是多少? 我不知道,只知道,成本现在是0.4元-3.5元! 为什么?
2 z1 ]9 t) Z! \8 k% W 我也不知道,这是2013年中每月领用和产量的计算结果。' w$ O1 ?% ]. W# P! A
) s* ^& @' A" n' m3 y
不废话了! 问题表现:崩刃,加工数量 5件。, ]; t2 ^' |& r, p% ~% l4 S7 X
解决过程:痛苦…… 3 [, Q7 @* ? }6 {' `
0 x1 j# {1 `6 T6 I4 \0 d 我只是刀具工程师,' }" |+ l# Z+ S3 A
不是设备工程师,
/ {; e& O& i8 m9 F R9 ` t 不是调试员,1 n( y, o! p1 e" }3 {
不是维修工。
5 `$ _: x1 a7 f6 u5 p; q5 S+ N 1、设备地脚螺栓是松的,一个操作工说 有地脚螺栓 吗?4 M2 f& V9 W; n3 ]" Y [0 X+ K
2、顶尖完全变形,端面顶靠了零件的端面 ,靠 早干什么去了?$ ]4 {5 _4 D+ D$ Y1 l
3、润滑油箱没有一滴油, 班组管理员呢 ? 大拖板平面磨损 S型;) x, S+ d+ I8 m3 m
4、中拖板左右间隙达到0.7mm。 靠你老婆?!(不要说我骂人,换做你还不知道会说什么)
0 T+ `, o% |3 a E. a& D2 R就是这样也不对,还是不能加工多少件。5 \$ i% G, @4 b: |4 G6 p$ n
以上过程是一个一个慢慢发现的,+ m y% [4 l5 D% F1 q' v- H
没想到啊,都什么年代了 管理还这么差?( W% U: ?8 U- f
, m8 _+ f4 Y9 [7 q- n3 W
, Z5 M6 R+ \+ ]# a 高潮来了 ,最后发现 ,车刀中心高低了1.5mm。 也不知道是否是维修过,是否原来就这样?
! w5 g/ R6 X {5 |& u6 e 修正后 , ok!
( j. |: S9 ?( K* ]3 X4 [
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