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我所在的是一家二极管制造的龙头企业,有一套模具有些问题,求高人来解决。
% E) p" S2 c% _8 M$ u8 Q& [0 {这套模具每年正常消耗的费用是15W rmb,您能提出有效方案,并试行成功,订单就是您的,或者您所在单位的。
# P$ e& s+ s' W( M$ _+ u当然您更能以此打入我们的采购系统,作为备品供应商。我们厂内光是冲裁设备就有100余台,所以之后的好处我就不多说了。' J: F# [" Y% ~+ t; ]
9 a" `( E2 x2 O! F$ s8 b废话少说,上主题。3 d! O6 p0 w: I3 c! W+ G# i8 l7 [
冷冲压,落料模具。每分钟冲裁80次,每次下料60颗。(15把punch,每个punch每次冲裁切下4颗材料)) o$ M" R. S5 _ J" q
设备类型为FCL,是荷兰Fico的设备。
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& [5 H1 W4 I2 a: N/ }) M9 ^& _) J所冲材料为 框架式二极管阵列。15行*72列。每次冲15行*4列。
# ~4 `7 r( T" f框架基材为无氧铜0.15mm厚,表面包覆0.02mm厚的纯锡镀层。
7 ]: p; j S: O( h5 l# Y% `0 Q# S每次冲裁下来的单颗材料是长方体的二极管器件(长方体大体尺寸2.2*1.3*0.65mm,单颗重量0.006克),切断部位 是 长方体 长度方向上的两个边。宽度一边为0.6mm和0.82mm0 E; u# m% Y0 s
& p+ r0 z5 q6 Z1 O- I现有的问题:
; q7 z; l$ v( Q* [" W) j( V7 G每次冲裁 将材料切断之后,材料没有下落,反而随着凸模的升起,逃出了下模的止口。
7 T, Y0 B g8 M% x* S0 o, S, M* m. x导致材料可能破损等等问题。
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, ~/ E* R# f' S0 c% r一些基本情况:
7 g- f4 u5 n( Q1 ?1,间隙 :目前凹凸模 单侧间隙5%t6 W9 R/ ?8 A) t: y- [
2,上模吃刀深度1.3mm,下模止口深度0.3mm。
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做过的动作:
% n2 o, {! A" e1,改变间隙,试过3%t ,没效果。7%,反效果。
) I2 Q _0 A$ s! H5 e# E- N1 }2,增加吃刀深度,在不伸出脱料板的情况下,试过最长的凸模,没效果。5 D9 M1 b; ?; a" r
3,在凸模上打孔,增加吹气,有部分效果。但无法晚却避免。. F7 q- z+ ?+ z/ d2 T$ ^3 U- D K' ~
4,下模增加抽真空,没有效果/ W0 m C3 W1 v0 G" p' @2 [
5,改变凸模结构,刀口加小凸台;斜刃刀具等等,无效果。
" o2 s1 @; p% T% Y2 y3 }# S总之,包括原厂在内的一些人也做过一些动作,有付费的,也有免费的,但是都没有成功。
0 i& I+ j* W; N- q7 i8 ?目前的状况是,同样的图纸,有些刀具就可以做到没有 跳屑,有些刀具就有。这是我们无法忍受的。7 k" D! i: {+ I0 Z$ D$ y
所以我们要寻找能解决这个问题的高手,好处前面提过了,不多说。
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, `1 ~; ^6 p+ H/ w' N由于公司的网络不能上传图片,有兴趣的大侠,请留下联系方式,最好是邮箱或者电话。我会和您联系,发给您需要的详细资料或者照片。
: E& Y- [: b& v( B2 X由于我厂在天津塘沽开发区,所以周边的也可以直接来我们这里现场研究,非常欢迎。
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2 \5 h7 C I0 h* e7 W# u最后还是那句话,银子就在这里,有本事的来拿吧。' o \3 e6 S$ ^
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补充内容 (2014-10-22 15:36):+ R& ]# w7 r+ V" w
我们做过试验,用不带 纯锡电镀层的框架去冲裁,则没有这个跳屑问题。 |
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