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楼主: 风格尚11

双轨道机构,动力在一侧,工作时一侧有摆动,怎么解决

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 楼主| 发表于 2019-8-6 20:18:33 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-8-6 19:00, t8 ?3 B7 f0 Y! Q4 u
焊接还是螺丝连接?

4 C. l1 L' h2 l% M螺丝连接!
, P6 |- r! K! z/ g: Y; u* |, E
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发表于 2019-8-7 09:32:07 | 显示全部楼层
风格尚11 发表于 2019-8-6 16:43
! h' p4 V' A, F7 e) e" b机构已成型,重新设计肯定来不及了,想尽量改善!
, ^0 D& I0 i3 c" I( c, H. D
那你这套机构用不了多久,就有可能报废的。长期下来另一侧有可能憋死的,所以说还是在不大概的前提下在另一侧加一组动力源最好,最简单的是采用双伺服驱动,不过这个就看你们电气工程师的水平了,要不然下来也是会经常伺服报警的,其实就是用轴将两侧共用一个动力源。长痛不如短痛,自己好好想想,到最后设备到了客户那边在修改,都是泪的, |7 f) u+ h3 V2 P
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发表于 2019-8-7 11:49:31 | 显示全部楼层
你们整个公司当初就没同事质疑你这结构超级不靠谱吗
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 楼主| 发表于 2019-8-7 13:58:19 | 显示全部楼层
lurenyi 发表于 2019-8-7 11:49
1 p6 C4 ~3 ]5 I! ~6 L* P1 {$ |$ A你们整个公司当初就没同事质疑你这结构超级不靠谱吗

- h% |* i. a& ]9 F+ \+ ]- x这套机构之前的老设备有用,不过那是用kk模组搭的并且总长只有1.1mm ,为了节省成本这次改成丝杆+滑轨。相似的结构,所以就没人关注这里了,设备装好后,我去推了推,发现抖动比较大
) E3 B0 o6 W8 n6 R5 G& Q: t; m
& J4 T8 c& X" ^: w
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 楼主| 发表于 2019-8-7 13:59:15 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-8-6 14:06, m- J9 P* e, x( R$ y. q
1400mm的跨板多厚?最好加筋;+ S3 [$ x) {  z6 r% L

. W1 g" d3 m! r# A2 }1 B在右侧增加一条线轨,可以测试一下。

5 s" P! K( H* W- W, @5 G. v工件已发 等待测试结果
* \$ F6 @; O; p) C
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 楼主| 发表于 2019-8-7 14:01:28 | 显示全部楼层
849519836 发表于 2019-8-7 09:32
" Y+ c& h! C' D& o+ m" t$ n那你这套机构用不了多久,就有可能报废的。长期下来另一侧有可能憋死的,所以说还是在不大概的前提下在另 ...
" U, R/ v2 [7 ?0 I9 y  U# O3 P
目前伺服动力的参数优化后,抖动明显降低,等待跑产品后的效果》》》(伺服厂家说是调整下什么参数并且给演示了下,有效果)1 m/ O4 q. K: Y  s' T: b' F- a
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发表于 2019-8-7 14:16:44 | 显示全部楼层
风格尚11 发表于 2019-8-7 13:59
/ H' A3 b/ V+ y& R4 T9 P5 r  E' d& _工件已发 等待测试结果
& @9 a4 y' N  m8 C2 q* X
回来发发照片,看看能不能一起想办法改善,减小损失
9 U9 C. d" m8 K8 H& N1 {( J" n

点评

好的 谢谢  发表于 2019-8-7 15:29
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发表于 2019-8-7 18:03:13 | 显示全部楼层
|尘世天涯发表于 08-03 23:33楼主这个结构,如果负载是偏在一侧的话,一定会发生楼主所描述的“摆动”,负载越是偏离驱动端,摆动越明显。<br>
- s$ m' M, Y3 `- @<br>
3 p  U1 ?5 f' u% B3 W, w  W这个摆动是几个方面原因造成的<br>% t! f( z+ C8 d2 o
<br>" W: }  m/ Y: c" b+ z, o/ J
1. 1400毫米长的连接板自身变形<br>6 ]! r# E* G- X- j; `
2. 连接板与滑块之间的“扭动”<br>( d0 `2 R1 G$ }- r4 ?6 b1 }
3. 导轨与滑块之间的间隙<br>
# J! G; M" P, v/ @2 P<br>$ c3 Q; r9 O7 \, Y2 k3 ?
对于50公斤的负载来说,完全消除应当是不可能的。减小还是可以的,备选方案有<br>2 C5 s. |$ {6 W2 g! X# n& {
<br>& m5 L& G3 l7 r
1. 连接板增加厚度,增强抵抗变形的能力<br>% X4 C6 ]  S4 [4 L( x
2. 更换有定位销孔的滑块(THK,力士乐好像有这样的型号,可以直接选择),并在连接板上增加定位销孔。实在不能更换,也一定要在连接板上打销孔,对滑块进行限位,放置滑块与连接板之间发生相对滑动<br>1 V1 M. s  t8 H) e1 j
3. 选择中预压或者重预压的滑块,降低滑块与导轨的间隙,增加整体刚度<br>% ^& H6 Y. v* r, C! f) R) B% S
4. 连接板每侧都跟两个滑块固定,且两个滑块的间距放到最大(所谓最大,就是满足行程的情况下,两个滑块离的越远越好)
老哥说得很全面

点评

满满的都是设计思路,可以借鉴学习一下!  发表于 2019-8-8 08:45
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发表于 2019-8-8 10:43:06 | 显示全部楼层
风格尚11 发表于 2019-8-7 14:01
# s5 n/ L, H$ L: l目前伺服动力的参数优化后,抖动明显降低,等待跑产品后的效果》》》(伺服厂家说是调整下什么参数并且给 ...
$ h, q2 V- k% m4 J# i  S6 o% Z. M: r
程序是能优化一部分,解决因跨度过大造成的共振(加滤波器),优化程序。但是主要的问题还是结构性的,不要指望程序能完全解决。一套良好的程序是建立在理想的结构基础上的,LZ
) u* d. J. W3 B. y# r
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 楼主| 发表于 2019-8-8 13:21:16 | 显示全部楼层
849519836 发表于 2019-8-8 10:437 k! d4 ]; @6 T  s9 y
程序是能优化一部分,解决因跨度过大造成的共振(加滤波器),优化程序。但是主要的问题还是结构性的,不 ...

+ Z+ @0 A* q+ J# W9 X+ l& A( C知道的,验证方案也在做,同步进行!每一步都有不同的效果!
. _0 Y/ U& A- C
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