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求教20CrMnTi的热处理

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发表于 2014-8-19 11:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
          目前状况:使用20CrMnTi材质加工凸轮轴,精磨前渗碳处理(HRC58-60),预留磨量(单边0.4mm),精加工后检测硬度为HRC48-51.客户要求达到HRC55以上。
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6 l" V* \8 A" q6 s; Y         求教问题:是我们预留磨量太大还是渗碳层浅?有没有其他好的办法可以保证HRC硬度
" p3 [2 N0 a( \" q% B/ R
, K3 ?4 J* j5 _          我们在石家庄附近,有能达到要去的热处理厂可以合作试试。谢谢
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: j% {% Q3 @$ p; |. i3 F

+ x- S$ T0 P4 l1 c2 X; A
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发表于 2014-8-19 11:35:20 | 显示全部楼层
渗碳深度小了4 K, v$ m4 q" T0 |7 c
加工余大了
6 x. ?6 @  A! O4 H# I; m; e就是这个结果

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发表于 2014-8-19 12:00:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 编辑
: W0 y# H: ^: d3 ^7 z1 }, ^% {4 p& p3 T2 X1 g) y
磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,/ l2 ]; c2 c# E& W& H, \
2 Z8 H: h& O. k- H! b: \" j' g
还有种办法就是磨削后才软氮化(低温碳氮共渗),变形很小,如果能满足你精度要求也不错,硬度超过渗碳,渗透厚度也不错,但事后不能磨削了,厚度不够
3 n1 }! u8 ]$ v6 ]" Y' u* b! E1 m, _2 F3 o
还有种办法是磨削后低温离子渗氮,变形极小,应该能满足你精度要求,硬度极大,但渗氮厚度只有0.25左右,7 Q2 T7 `2 F# i

, v0 A( [) L: o碳氮共渗,或渗氮后尺寸都呈长大趋势,可磨削尺寸减小0.004
) A. N* q! f1 `8 |% M$ a+ P
8 y4 J8 D6 n0 |/ V5 t碳氮共渗,渗氮前都要调质处理5 T; }. h" d: q; U3 Z' ^" {6 s3 x
0 _( R! m) q# M" M3 X
如果规定要渗碳,只能要求渗碳深度规定1.1-1.3,同事尽可能用小的磨削余量

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发表于 2014-8-19 12:07:19 | 显示全部楼层
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再往里面碳含量就大幅降低了。你留的余量应该是把最硬的二次渗碳体给磨削掉了。最好是在渗碳之后再进行淬火和回火,使C含量由表及里不要有这么大的差异。也或者省事点减少磨削余量,不过这个不保险。

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 楼主| 发表于 2014-8-19 14:14:36 | 显示全部楼层
w91678 发表于 2014-8-19 11:35 ( F7 _# f+ X# F# a
渗碳深度小了% x3 ^* z; B4 ^$ e0 v! f4 d  q
加工余大了
/ o2 O5 `1 k, k, n就是这个结果
4 H) ?. G; I9 b
谢谢% q8 ?" {. X6 ?$ s# M; I& ?, |0 m
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:16:10 | 显示全部楼层
niufang2 发表于 2014-8-19 12:00
6 O: {* ~' @' P- @- m$ }' l磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,
; U& w6 ?  j0 X; V& F
  X( A& }$ V; c2 p  S6 l ...

2 y9 q* d( n( D; q7 O) n谢谢,我会考虑你的建议的8 \( v  V3 H  \5 _, E' J% J( d) K
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:25:53 | 显示全部楼层
孤城领主领主 发表于 2014-8-19 12:07
/ X* B) W/ p9 h是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再 ...
. K+ O! m  B% M2 t3 i7 c2 g* R- G
谢谢,可能是我们预留的磨量太大了,但是如果只留0.1-0.15mm的磨量,又怕变形量太大,精磨余量不够造成废品。稍后把产品上传,再请各位指导5 D2 b5 h& i" s: t
发表于 2014-8-19 15:35:46 | 显示全部楼层
三兴 发表于 2014-8-19 14:16
* G# p! z' c$ [% r$ z2 z谢谢,我会考虑你的建议的
4 W* ]) {/ M. ~5 T0 {
刚才我百度了渗碳词条,
) r$ S' S  H5 y7 z4 J
" L0 n6 a+ n+ [" B& s$ M9 r据百度百科介绍,20crmnti ,的渗透性很好,最大渗碳深度可达2,所以不妨规定深度在1.4-1.8,不过按楼上朋友介绍,渗碳层可能表面最硬,磨削余量还是少点好
' i* A; h7 k9 g' F( t4 ~6 G
发表于 2014-8-20 09:29:08 | 显示全部楼层
渗碳前能增加粗磨会更好,精磨余量单面0.15够了
 楼主| 发表于 2014-8-22 08:22:47 | 显示全部楼层
我们可以把精磨余量改为。0.10--0.15mm.可是弯曲、变型怎么解决?
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