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发表于 2014-8-19 12:00:03
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本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 编辑
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磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,/ l2 ]; c2 c# E& W& H, \
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还有种办法就是磨削后才软氮化(低温碳氮共渗),变形很小,如果能满足你精度要求也不错,硬度超过渗碳,渗透厚度也不错,但事后不能磨削了,厚度不够
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还有种办法是磨削后低温离子渗氮,变形极小,应该能满足你精度要求,硬度极大,但渗氮厚度只有0.25左右,7 Q2 T7 `2 F# i
, v0 A( [) L: o碳氮共渗,或渗氮后尺寸都呈长大趋势,可磨削尺寸减小0.004
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8 y4 J8 D6 n0 |/ V5 t碳氮共渗,渗氮前都要调质处理5 T; }. h" d: q; U3 Z' ^" {6 s3 x
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如果规定要渗碳,只能要求渗碳深度规定1.1-1.3,同事尽可能用小的磨削余量 |
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