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我们单位有个同步带传动的结构,行程大概2米,负载30kg左右,其中从动轮处轴承向外的轴向运动是靠轴卡限制的。
; }& y5 |* h a* X( Q前段时间现场反应轴承掉了,轴卡消失。
9 X/ S" e% u5 {# D: a; ~1:打开图仔细找原因,感觉设计上没啥问题(此模块是其他人设计,现在由我负责),底板上有铣槽,限位主从动轮座。# n' {' ]0 V. z" z3 J" J
2:看卡簧槽尺寸,与机械手册相同! G* Z) q" Q- a
3:查机械手册,看到轴卡限位一般用于轴向力较小的情况,具体数值没有查到7 d9 U* Y$ d/ [% ]0 w2 [& B% n
开始猜测是主从带轮中心距太远,又不太平行(虽然有限位槽,但还是有轻微晃量),导致从动轮的轴向力太大,将轴卡挤出。8 V( ^/ E# T9 y% D: v$ ?. {( u
按照现有图纸,加工了两个轴承端盖,(有磨损的件重新加工一套)想着去现场再稍微调下,应该差不多" `& }: g% P/ D% w! T2 H5 i
现场在桌子底下找到一个掉落的卡簧,发现根本不用卡簧钳就能穿过轴,好吧,应该是装配时力大,卡簧变形,超过弹性范围了
3 T; V# t0 L, O+ ~如果正常装配,受到很大的轴向力,真的把卡簧挤出来,卡簧内圈应该也不会变大吧??
. \; T1 T( ^: @: B4 Z- ?换了个卡簧,那些磨损的件没换,加大移动速度,来回跑了12个小时,大概5000个来回,没有问题,
" R2 ]( X& }4 E9 o然后把磨损件进行了更换,又跑了几个小时,没问题,OK 回家 # u2 N' `& U9 B+ m4 M
我们部门没有专门的装配人员,领导认为不重要,不给配,需要就找外协,也没人监督,出现任何问题都不奇怪,
, k" M: \9 Y+ L0 F% y算上行程时间,一共浪费了3天,回来又要赶工作
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