孤鸿踏雪遗梦 发表于 2017-9-27 17:14:58

0528wangrui 发表于 2017-9-18 02:11
楼主方便将这个升降平台的相关数据发下,简图也行,设计负载多大。空载是上面那块板多重?空载时下降大概多 ...

你好。我自己已经计算过了,空载情况下,平台架子大约400kg,最高点位置对每根活塞杆的推力大约100kg,最低点位置对每个油缸活塞杆的推力约290kg。设计负载8T。

另,我已经更新了最新的试验情况,若想了解可以看下本帖最新的回复。

孤鸿踏雪遗梦 发表于 2017-9-27 18:26:16

非常感谢大家参与讨论。因为这几天有事没来更新,现将后面进行的试验情况说下:

1、保持原系统不变,空载情况下,用液压升上去后,用行车吊住平台保持在最高位置。然后将油管从连接阀块位置处断开(此时由于管道里面有些压力,会有些油流出来),然后完全松开行车的吊绳,让油直接流到容器里,你猜结果是啥???

没错,爬行……一顿一顿……

由此,初步得出结论,油管小了!!另外,与阀块相连的一根管子近2米长,然后使用一个三通进行分支,分别连接两个油缸,这样造成的回油阻力可能有点大。
如下简图(凑合看。。)
2、于是乎,上外面买几根大一号的油管,同时把分支长度加长,合并段长度减小,如下图:


然后,重复上面的步骤,吊到最高点,将油管从阀块位置拧下直接流到油箱,接着释放,然后,爬行现象消失……正常。

3、在2的基础上,将阀块连接上。拧下阀块左边(参考上图)的T管子,也就是下降时让油流过阀块后直接流到外置的容器里。然后重复上述步骤,开机,上升到最高点,然后打开电磁阀下降,你猜结果是啥?

没错,爬行……一顿一顿……


初步结论:管径小了,阀块孔道孔径小了,但是正如上面一位坛友的回复,回油阻力是很复杂的,多种因素作用的结果。

最终,没办法,供应商拉回去改双作用了。。。

孤鸿踏雪遗梦 发表于 2017-9-27 18:26:57

0528wangrui 发表于 2017-9-20 21:06
楼主回复下最新状态啊

已在本贴回复,请查看。

zhanghaibowin 发表于 2017-9-28 08:28:45

孤鸿踏雪遗梦 发表于 2017-9-27 17:11
本身就是单作用缸啊……

哥哥,重点是往复位的方向里边加一个弹簧,保证在负载小的时候也能复位。。。。

孤鸿踏雪遗梦 发表于 2017-9-28 08:31:53

zhanghaibowin 发表于 2017-9-28 08:28
哥哥,重点是往复位的方向里边加一个弹簧,保证在负载小的时候也能复位。。。。

那这个弹簧的系数得多大。。。我在平台上面加了近500kg都还不能连续下降,只是比不加好点儿……

一人一世界 发表于 2017-9-28 19:35:35

楼主的情况我遇到过。你把插装阀拆开看看是不是过滤网堵了
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