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楼主: 老鹰

工作总结,每周一次

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发表于 2012-7-3 15:29:01 | 显示全部楼层
前段时间一直在搞成型机  现场跟进解决问题  一个项目下来发现成长不少  但还有太多太多不足  今天在帖子中看到好多对自己很有帮助的资料  遗憾的是自己的权限不够   。。。自己加油
发表于 2012-7-3 15:29:28 | 显示全部楼层
1.本周进行了一个新产品的开发及新模具的设计
" ^* t! M0 M0 H4 C  o+ O5 p2.新型硫化方式确实缩短开发周期) M" }# ]1 c$ q' r/ `- K
3.研究外翻铆钉冲头如何设计" J+ I" A, c+ F; @2 V, k7 C
4.新的工艺需要强大的工装支持啊,谨记!
发表于 2012-7-3 15:52:17 | 显示全部楼层
1、BOM表整理完成;& Z( k3 c' x9 f9 O
2、制定完出差计划;" e. d5 e5 P5 q5 T
3、SAP资料准备开始。
发表于 2012-7-3 16:31:43 | 显示全部楼层
工作:1、机床维修--找到原因;  f/ \& m, B. t" k7 y& \- N0 g
      2、加工工艺更新,试加工;
$ j, \4 \0 ^! a. A3 b% P) z      3、小批量新工艺加工,30件,验证新工艺没问题
发表于 2012-7-3 16:36:33 | 显示全部楼层
本周学习平衡吊
发表于 2012-7-3 16:50:56 | 显示全部楼层
最近工作不逊心啊,没事可做,耗时间啊6 ]4 ~) [6 W# g! w* h
不过每天还是坚持来论坛来看看的
. n5 l& T5 q( u' ^% V学无止境啊
: `* ~' {" c4 N2 Q! L# E; l努力
, e' I5 D! W9 K5 d5 Q% L8 H行的{:soso_e179:}
: B; P2 \; t) R4 r& r
发表于 2012-7-3 17:05:48 | 显示全部楼层
空闲时间学习电气知识,这块缺乏太多了;两种输送机图纸模型出完;开始整理皮带机图纸,准备审图;学习adams软件
发表于 2012-7-3 19:55:04 | 显示全部楼层
本周设计了一套焊接工装,其它的工作就比较杂了;
发表于 2012-7-3 20:32:32 | 显示全部楼层
1、本周在车间实地操作,体验了两个小时,做锁体的装配工位,在装配的过程中发现了改进的空间,主要有三点:+ k3 {# u3 r% @) Y/ D% s
    ①员工一只手拿着两个工件,然后将另外6个工件装配到那两个工件上,属于单手操做,员工没有同时使用两只手
% ^( _: B* W4 ?! C) X' |( M7 _% f        同时操作,效率比较低,所以,提出来做一个小型工装将刚开始的两个工件固定后,使用双手操作完成后续的动作   
# H* o$ H% q  K0 U3 }, s. a        生产效率提高。6 e/ g/ l0 H1 d0 q2 {: T: A- }9 }- k
    ②装配时涂油工位直接使用最原始的手工涂油,导致到处都有油,不过目前还没有想到很节约的办法可以定量涂油,) w, M; S8 `9 O1 t" E
        且定位,不至于不需要油的地方也有油,前辈们可以多给点建议。
. ~. E% h+ ]; p3 w    ③员工自己发明的圆盘式放料装置很好,工件很多,但员工的活动范围很小,效率很高。
: f7 f/ O3 q5 W8 }4 S2 C2、不足:发现的点还是太少。方案不一定是最好的,后续使用的时候再不断验证吧。
7 |9 C; w: s: P& c$ L; t- y4 C. C& m2 x3、后续多注意员工操作的过程,不断发现改善的机会,不断像自动化方向发展,不断进步哈。
% F( S) ^; j. x+ a3 ~
发表于 2012-7-3 21:27:52 | 显示全部楼层
上周比较闲,接了个罐体的图纸,改图
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