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求助:中心孔与销孔垂直,产生毛刺 实际问题分析

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发表于 2018-4-6 10:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里生产电动车半轴,不是非常精密的配件(取决于本地市场)# Q, U% a- y3 k$ M0 _& K! j- o
工艺顺序是  锯床--打中心孔-车床-花键加工-铣床(铣键槽)-销孔-修毛刺- 锥度跳动检测-淬火-磨床
* B) B7 C2 j, s# y! \! ?1 a5 J
0 B& r( m( ^$ y6 B& ]; v( b现遇到的问题是,当销孔用4.2mm的麻花钻 钻孔后,会在中心孔斜面(用的4号A型中心钻) 留下毛刺。8 x* Q" e' l% S- W0 K' N' b0 [; k; N
这个毛刺会直接影响 锥度跳动检测(用偏摆仪,两头顶)和磨床加工(两头顶)
8 v8 o  m+ [) {5 J5 \& |- p
4 o6 \, P8 K. c

3 o1 M" O, P. a& G: V# g4 N现在正常的生产是在销孔加工后,用磨小一点的中心钻去掉毛刺。但遇到料硬的时候,毛刺会非常难去掉,平时料好的话,也不是100%去除干净,直接影响了偏摆仪检验跳动情况,现在跳动情况不好的时候,检验员只好用固定顶尖对准中心孔敲两下,才能把翻边的毛刺修正。 费时费力。6 B' ?! D8 D' d2 Q
) h- b3 K( _2 F

; i/ }: x- F; l诉求:
* o1 O6 |# y$ i各位行业大神,能否从中心孔、销孔工艺、去毛刺工艺等等 各方面,来减轻工人的工作量,这样既能提高效率 也能提高质量。' a8 S" D2 K# z5 |( I

; V( t; ~5 G, k: n5 Q6 Y9 U

6 ]; \: j4 g' K$ z2 ^PS:曾给客户提过意见,把销孔往里打一点,避开中心孔端面,客户那边说如果这样,电动三轮车 轮子那边漏出的轴头就大了,不好看
+ P+ |/ w2 J8 d0 _) I/ a) X
; i' n" j/ ?% A
, d/ A, l5 o" W3 V0 e4 d

0 _6 m1 P  y+ `1 u2 G7 H, U未打销孔时的图5 ~, s. \; i' O4 P2 x

- v2 T  L2 L+ {2 p4 o0 j" z/ m/ P; P" l; @8 f! Q+ d
打销孔的机器(台钻+钻套)
3 N% L/ b% T* K. ~: F% \9 ]* V$ p曾经试过用切削液冷却,但毕竟是手动的台钻,不方便改装
, q, Q# M7 j# E2 g. P5 t7 v  t3 U1 J: J0 [7 u; _

1 a% n. c& K# p% S2 ~+ }) X1 H( s. p; Q- T
销孔过的 中心孔,明显有很多毛刺,销孔另一头毛刺很好去除,就是中心孔这边的,只有80%能去除
+ i5 w4 s* d+ P7 @1 \6 S20%需要检验锥度的那边用顶尖敲 来修正中心孔面8 [7 ]% [+ W5 [. E
2 P5 {! O2 B( y# P% ~, Z
9 B6 w0 k! N, M) _6 C# s  H
轴的一头,基本尺寸是这个  ! i3 j+ H8 j3 l' U9 ]% ]

- c4 [& F% i4 I/ N. f% w* N8 ^
模拟了下中心孔(A型 4#中心钻加工的) 车床上用的4号和5号顶尖 两头顶做的  细长轴
( W4 C8 ]/ O. E圆钢的直径是27mm  加工出来的丝头,是M20的. V2 P; A" S: L' Z8 F0 [. k

+ `6 m. @  D/ I+ R" y
1 q- U( f6 s# O* x2 N  z

$ J* }0 B, D/ y3 g  q请指教!!% N/ U' d0 C: l' t
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发表于 2018-4-6 11:18:15 | 显示全部楼层
这轴外径和质量又不大。可以用小点的中心孔吗?
6 f5 N. h: T! M- t; `- W2 g- k另外可以规定喇叭口尺寸,使中心孔定位面短点,让销孔不要碰到定位面。

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:24
谢谢指教,明天在CAD上模拟下3号的中心钻是否可以。  发表于 2018-4-6 20:50
发表于 2018-4-6 13:40:02 | 显示全部楼层
用大一点的钻头,去掉一点喇叭口,应该可以

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:23
大一点的就是5号中心钻,这样喇叭口和销孔的冲突会变大, 不知道用大一号的中心钻,让喇叭口小一点点是否可以,谢谢指教, 明天模拟下  发表于 2018-4-6 20:52
发表于 2018-4-6 17:06:12 | 显示全部楼层
钻头越快,毛刺越少。可以先打销控,后打中心孔。外圆上面有孔也可以车螺纹。

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感谢指教!如果是先销孔,27mm的圆钢厚了点,增加了车床夹装点和铣键槽的难度,因为车床夹装的时候,鸡心夹会把锥度夹伤,规定的夹痕是4mm以内,这样铣床加工键槽的时候刚好去掉,不影响锥面与锅子的贴合度,,,  发表于 2018-4-6 20:54
发表于 2018-4-6 22:36:30 | 显示全部楼层
其实打销孔可以选择合钻头,中心钻也可以,这样可以保证不会有这么大的毛刺

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合钻头指的是合金钻头吗?我这个材质是45钢,加上销孔与中心孔垂直结构,如果钻头过硬,会脆。现在用的是 上工的高速钢钻头。以前用的川字的普通麻花钻,基本就是秒杀,断的多~ 请问哪种中心钻可以钻销孔?谢谢  发表于 2018-4-6 23:15
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:22:36 | 显示全部楼层
根据楼上各位指教的,模拟3个型号中心钻的情况。  因为变更了中心钻,所以深度不能变,都是7.4mm(总深度)' \. N+ y: p0 e% r- ?

" z" j$ J4 A6 ^* g; P* j) C; |+ t3 @. q  g% o! D& \& b; G& |
可放大看。0 a) W- f; l* e$ T8 r2 C
6 M% N2 i$ M/ J$ X  z- @5 }
综上,看来5号中心在可行性大。3号的不行,回转顶尖估计会碰到孔内部
, }; n3 @% \) {" ^5号的就是锥面面积小了,不知会不会增加车削的危险性。我们厂里加工的是细长轴。直径是27mm.长度有400-600mm不等,5 p& K6 G+ y' p1 u

8 `' c2 O: @9 D. r/ N, V) D6 |

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5号中心钻与顶尖的接触面也小了,会不会影响加工出来的锥面径向跳动??  发表于 2018-4-6 23:26
发表于 2018-4-8 07:31:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 非常 于 2018-4-8 07:32 编辑
4 L/ ^, [% }4 |" y. a, e; q, l' F# G
( V) M5 o. L$ l  u8 e; Q那楼主在中心孔尺寸上没法改动了。
1 B2 g* x8 z" a; G& S另楼主的3个中心孔示意图画错了,不仅里面的盲孔会变化,锥度面尺寸也会随着变化(喇叭口大端会尺寸变化)。所以A5的中心孔锥面会比你画的大。

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三个孔,打的深度没变化,也就是中心钻小头变粗变长的情况下,孔深没变,锥面自然就小了  发表于 2018-4-9 07:27
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