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铰孔问题—2

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发表于 2009-10-14 20:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:Z30255 Q6 }# p) ^. r* o7 {- o
刀具:Φ20(+0.026/+0.018)硬质合金铰刀4 w- P+ H% [/ M) i
零件材料:40cr
; r5 s/ t% l0 ^" ~" m& h' `1 {1 F加工过程:先用Φ18.5钻头、再用Φ19.7扩孔钻、最后用Φ20铰刀,使用101的冷却液
& E7 X% ~% P$ _" d+ a1 I7 q孔径:Φ20(+0.033/0)
# W$ |" H2 ~& S( J孔深:21.5mm
+ G  c% z! X" `4 h铰孔切削参数:f=0.16mm/r,n=100r/min
+ v7 Z6 o/ l4 C, P2 r问题:! o/ h  h: W7 z2 c4 ?, g
1:铰孔的切削参数如何正确选用,目前选用的是f=0.16mm/r,n=100r/min.但是铰出来的孔还是小了,也尝试了加大进给,降低转 速,但是效果还是不太好。6 g$ J4 K& i( @7 V# W. g
2:铰孔时,f=0.16mm/r应该是将机床打至自动状态下的走刀量吧,但是实际情况是有时员工手动打进给的,那这样我们调的进给还有作用吗?
6 c) q3 z' Y0 w5 S0 H  @, p3 E3 }3:有时铰出的孔表面粗糙度比较差,用手摸过去有时可以明显的感觉到有螺旋刀纹,如何解决这种状况呢?
9 ?  X! ^- K# K! a0 ]4:铰刀全长275mm,在摇臂钻床上铰孔,刚性不太好,圆跳动误差会比较大,铰孔时会不会将孔带大来呢?
; B' G* t' C  p9 I
. S/ R* h. B! U  t谢谢大家的解答!
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发表于 2009-10-14 22:21:33 | 显示全部楼层
1。手动进给,那你设的进给还有个毛用+ J( q% J% r' a+ L( I
2。孔径要做大,提高转速,进给量不变
  H: M9 J7 S( E. ~% Z: c7 Z3。粗糙度差由于你钻床轴径跳差,刚性差引起,你可以试试快退改工退。
4 O" p6 X3 _+ T1 ^: D1 \) {' R; {4。铰孔能用机油冷却最好
发表于 2009-10-16 20:45:52 | 显示全部楼层
同意楼上,但粗糙度差不一定是钻床的原因,还可能是积屑或积屑瘤造成的
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