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铰孔问题—2

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发表于 2009-10-14 20:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:Z3025
; ]& Z. H7 ]6 o9 z' L; {刀具:Φ20(+0.026/+0.018)硬质合金铰刀3 M* V' F! D5 n* u) j
零件材料:40cr$ q- B( l9 q. x4 O4 P0 |
加工过程:先用Φ18.5钻头、再用Φ19.7扩孔钻、最后用Φ20铰刀,使用101的冷却液) M5 m  {9 m. {. o: c3 F
孔径:Φ20(+0.033/0)3 h  V0 a- \+ A0 Z( ~
孔深:21.5mm" I. Y# I" L, B) n, j6 T4 e
铰孔切削参数:f=0.16mm/r,n=100r/min' g; _4 ~7 ]' B1 y. i& G
问题:
; N7 w0 O7 h$ Q. e" H' [1 p/ _1:铰孔的切削参数如何正确选用,目前选用的是f=0.16mm/r,n=100r/min.但是铰出来的孔还是小了,也尝试了加大进给,降低转 速,但是效果还是不太好。
  f* Y. m7 L! V. F2 p2:铰孔时,f=0.16mm/r应该是将机床打至自动状态下的走刀量吧,但是实际情况是有时员工手动打进给的,那这样我们调的进给还有作用吗?+ D+ B7 C8 f4 s/ w( g- C+ |
3:有时铰出的孔表面粗糙度比较差,用手摸过去有时可以明显的感觉到有螺旋刀纹,如何解决这种状况呢?; m% `* Z, U9 ]! o2 ^5 ]
4:铰刀全长275mm,在摇臂钻床上铰孔,刚性不太好,圆跳动误差会比较大,铰孔时会不会将孔带大来呢?
0 `& n& q. y" @" V1 h3 v3 Q
- ~2 M, M. l. T% L4 x/ l谢谢大家的解答!
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发表于 2009-10-14 22:21:33 | 显示全部楼层
1。手动进给,那你设的进给还有个毛用
* v+ r: |# U  D; P( k2。孔径要做大,提高转速,进给量不变% Z5 q% M! s% G% o  @
3。粗糙度差由于你钻床轴径跳差,刚性差引起,你可以试试快退改工退。
4 o0 L1 l" Y; z% a1 g( }4。铰孔能用机油冷却最好
发表于 2009-10-16 20:45:52 | 显示全部楼层
同意楼上,但粗糙度差不一定是钻床的原因,还可能是积屑或积屑瘤造成的
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