话不多说,先上图。$ q$ D6 V+ B, h/ D( h
3 S6 E7 A D9 a6 N/ y9 j( N
1 ^2 h/ P) p/ w6 r3 T% ^% _0 }$ W8 Y- |% g3 U. h
8 B9 j3 V% V! a0 p/ \# m' S" i
1 i f1 e! D$ S0 h% q, U 这是一个整平线圈PIN脚的一个机器,不过就是其中的一部分,我画了个简图。8 i7 k+ T1 @' v& i6 T" K; O9 A
' q8 q# Y0 u( ?3 s: Q5 |& t; {2 S5 K
这个压头是接的一个气缸,线圈为铜线,铜线外有敷一层膜,PIN脚会把膜去掉,先焊锡后再进行折弯,然后再整平。
0 d K3 ], L; v. j+ `; p- l/ O
+ N; e. K+ W; {0 b 现在这个是整平机构上出现的问题,因为气压不够大的话,平整度会达不到要求,所以会把气压调大一些,会达到0.5~0.6Mpa。前期试产的时候并没有发现有问题,问题就发现在大批量生产一段时间后。
" I' l; _4 I% V" T( s* f# f$ y& g, o+ p8 Q2 Y. ?
这个整平面板原先是使用的热处理过的SKH9,在生产1K还是2K多的时候,出现了崩断,被压头砸出了小缺口,导致面板报废,压头使用的是热处理过的SKD11。后面把整平面板材质改换成SKD11,但是使用过一段时间后,如图箭头所示处,会发生明显的弯曲变形。
: ~: f, G! n+ L! N/ g ]6 H
# F! M! Z5 g; f$ W- {. R/ G) ?% z+ S! j7 L% ]0 y, Q
0 n/ F: k) O! A8 Q, O
因为线圈PIN脚到线圈面的距离是固定的,不可变更,所以面板的尺寸不可增厚,但是在现有的厚度之下,SKD11和SKH9的使用寿命都不长,请问各位大佬,这个结构是否有优化的地方,或者材料的话有什么更适合一点的材料呢?$ R0 r; T- n$ s/ E2 i1 J
7 F/ O( }9 C6 O1 V) Y/ k8 J
. R: s! r2 p# [# F
. A' q: P8 r& ^& B! n补充内容 (2024-4-15 19:23):
5 F( M- [0 G. g因为的两次折弯距离是与磁体有关,如果改线圈的话,会非常非常复杂,因为这是要去做一个电感,线圈变了会影响电阻,甚至还得改磁体,磁体一改,电感什么的都会变化,那整个产品估计都得重新按你的机器设计了
& x( E2 J4 o8 w' Y* K- F f6 B8 \* Y/ l* r# A* Q5 ?8 a
补充内容 (2024-4-15 19:44):+ j# h5 [' n" `$ t$ a/ R
再次补充一下工况,这个PIN因为有回弹的情况发生,所以整平时,编程是先夹紧两PIN,让它紧贴薄壁处两侧面,然后压头会在大概两秒内连续砸PIN三下,再缩回,然后加紧机构收回。会不会是这两种材料承受动载荷比较差?2 p1 B' _4 U5 v3 Z9 }
; \, S% l7 ^; ^: V+ f补充内容 (2024-4-16 08:13):
C5 p; X/ s0 F薄壁处的厚度是按照与铁芯装配的厚度来的,铁芯给的厚度是2mm±0.1,所以薄壁给的就是2mm厚度,这个厚度应该就用不着谈论什么表面热处理了吧,再怎么处理,内部估计和表面也差不多了。 |