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数控设备维修实例

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发表于 2009-7-4 15:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控设备是技术密集型的产品,要想迅速而准确地查明原因并确定故障部位,是有一定难度的。但只要认真阅读维修说明书并结合个人的工作经验,也不难发现和解决问题。现将我的一些维修经验介绍给同行们参考。   ) s, p$ ^' C! X
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1 NC系统开机后“死机”   0 c9 h- q' p9 i3 M0 J6 B

( C( f# J; W. m7 G: F, ^   我公司有一台德国OVERBECK外圆磨床,数控系统采用E44NC。开机后,CRT显示“+0.000”,且不断闪烁,而在正常状态下应显示“+0.005”。按操作面板上“TEST”键,系统正常自检。但按压“PROG”键时,屏幕没有任何数据显示。打开电气控制柜,发现存储板上有一指标灯不亮,这表明存储板上的数据有丢失现象,可初步判定是机床参数丢失。在“PROG”方式下重新输入机床参数后,故障排除。   
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7 y! V; F  h2 Q5 v' {; c5 T/ \( |$ O   一台美国BRYANT公司的外圆磨床,数控系统采用BRYANT Ⅲ系统,PLC采用GE FANUC SERIES ONE。开机自检结束后,液压系统无法启动。打开电气控制柜,发现PLC-CPU上“Battery”灯亮,“RUN”指示灯不亮。阅读维修说明书,“Battery”灯亮表示保持CMOS RAM中用户程序的电池低于2.4V。关机更换一新电池后再开机,PLC-CPU上“Battery”灯灭,但“RUN”指示灯仍不亮。把编程器接入PLC-CPU相应的接口上,发现编程器屏幕没有任何显示,而在正常状态下,应显示地址号“0000”。检查电源单元正常,初步判断是CPU模块故障。采用“替换法”并重新输入用户程序后,再开机,“CPU”指示灯亮,机床恢复正常。   
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  G% A( p1 f/ w4 X: }+ K3 B& z1 s9 `2 加工循环工作中出现的故障   1 ?. K. m! S, T4 }
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   我公司一台美国真空干燥机在未到定时时间的情况下,出现3组抽真空电磁阀同时停止工作的故障。该机采用GE FANUC SERIES ONE PLC。利用编程器的“MON”功能,检查用户工作程序正常,相应的输入和输出信号正常,可排除控制器内部故障。分析用户程序梯形图,如果有一组的抽气压力低于-0.07MPa(该压力是电接点真空表的指示压力),其它两组立刻停止工作。认真观察PLC输入状态信息,发现出现故障的瞬间,第2组的电接点真空表输入到PLC的信号“0002”先灭后亮,可判定该真空表的电触点接触不良。更换一新表后,再启动机床,故障排除。   ; O+ b& }# E  r& x* G2 b  H

8 `/ y3 j& w( P% Q3 Z2 t, E   一台美国BRYANT内圆磨床,当自检画面结束后,在未拨开急停按钮(2PB)和按压按钮(1PB)的情况下,液压润滑系统却自动启动。查阅机床控制梯形图,“MCR”为主控继电器,“12M”为液压润滑控制继电器。打开机床电气控制柜,断掉机床动力电源,“MCR”仍保持吸合,即可判定是该继电器有故障。更换该继电器,系统恢复正常。   6 l/ q+ p) Z0 M

3 v$ ?: w3 y0 L. C$ i3 U; D3 与检测装置相关的故障   
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   一台瑞士产纵切自动机,控制系统采用西门子8MC。启动机床后,CRT出现“222”(SERVO LOOP NOTREADY)报警,同时发现Z轴直流放大单元上“Fault”红灯亮,初步判断伺服放大单元有问题。采用“替换法”更换一新伺服放大板后,在空载运行时,机床工作正常。但加负载工作时,CRT又出现“222”报警,伺服单元上“Fault”红灯仍亮,即怀疑是伺服电动机有故障。该机床伺服电动机与测速发电机做成一体。用万用表测量电动机阻值正常,测量测速发电机绕组电阻达数百欧,并且随着旋转角度的变化,阻值也发生变化,可判断是测速机故障。拆开测速机,发现电刷卡阻。小心地将电刷拆下,在细砂纸上打磨几下,同时清扫换向器的污垢,再重新装好。开机,伺服单元上“Fault”指示灯灭,表示机床可以正常工作。但工作几天以后,CRT又出现“104”(位置环路硬件故障)报警,因此可以认为故障发生在位置反馈环节。用手拨动位置反馈编码器,联结无松动,有损坏感觉。用示波器测试编码器输出波形,发现有一组脉冲输出幅度太低。更换一编码器,开机后故障消除。   
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; p" J9 q  T3 M! z- ]   一台美国BRASON公司清洗机,开机初始化操作中,工作头不能返回基准点,且出现“E3”报警。检查机械部分正常,可初步判断是编码器故障。将编码器拆开,发现编码盘已变形。更换一新编码器后,故障排除。   
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   由于编码器与机床的零点密切相关,因此,机床恢复正常后,还必须调整零点。对于此类故障应特别引起注意。
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 楼主| 发表于 2009-7-4 15:25:50 | 显示全部楼层
看着不错转载过来~~
 楼主| 发表于 2009-7-4 15:28:33 | 显示全部楼层
由于现代数控系统的可靠性越来越高,数控系统本身的故障越来越低,而大部分故障的发生则是非系统本身原因引起的。系统外部的故障主要指由于检测开关、液压元件、气动元件、电气执行元件、机械装置等出现问题而引起的。 $ G4 o5 P$ k" v9 B* d) }. L

4 u* B) i- g% O6 g8 v4 _   数控设备的外部故障可以分为软故障和外部硬件损坏引起的硬故障。软故障是指由于操作、调整处理不当引起的,这类故障多发生在设备使用前期或设备使用人员调整时期。对于数控系统来说,另一个易出故障的地方为伺服单元。由于各轴的运动是靠伺服单元控制伺服电机带动滚珠丝杠来实现的。用旋转编码器作速度反馈,用光栅尺作位置反馈。一般易出故障的地方为旋转编码器与伺服单元的驱动模块。也有个别的是由于电源原因而引起的系统混乱。特别是对那些带计算机硬盘保存数据的系统。例如,德国西门子系统840C。 ( t3 Q- ?* _* V

0 M; U$ \% z. y+ P1 O   例1:一数控车床刚投入使用的时候,在系统断电后重新启动时,必须要返回到参考点。即当用手动方式将各轴移到非干涉区外后,再使各轴返回参考点。否则,可能发生撞车事故。所以,每天加工完后,最好把机床的轴移到安全位置。此时再操作或断电后就不会出现问题。 ' l0 d, X. y' P6 R( N( n
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   外部硬件操作引起的故障是数控修理中的常见故障。一般都是由于检测开关、液压系统、气动系统、电气执行元件、机械装置出现问题引起的。这类故障有些可以通过报警信息查找故障原因。对一般的数控系统来讲都有故障诊断功能或信息报警。维修人员可利用这些信息手段缩小诊断范围。而有些故障虽有报警信息显示,但并不能反映故障的真实原因。这时需根据报警信息和故障现象来分析解决。 7 C0 D5 W6 b" H6 R  w  h! e  ^

( _$ U/ e  \1 V8 _   例2:我厂一车削单元采用的是SINUMERIK840C系统。机床在工作时突然停机。显示主轴温度报警。经过对比检查,故障出现在温度仪表上,调整外围线路后报警消失。随即更换新仪表后恢复正常。 & ~: c6 G9 S* h
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   例3:同样是这台车削中心,工作时CRT显示9160报警“9160 NO PART WITH GRIPPER 1 CLOSED VERIFY V14-5”。这是指未抓起工件报警。但实际上抓工件的机械手已将工件抓起,却显示机械手未抓起工件报警。查阅PLC图,此故障是测量感应开关发出的。经查机械手部位,机械手工作行程不到位,未完全压下感应开关引起的。随后调整机械手的夹紧力,此故障排除。 6 I7 ]8 E6 v* s3 H

+ j% O5 l8 [3 U* G* k' b0 A   例4:一台立式加工中心采用FANUC-OM控制系统。机床在自动方式下执行到X轴快速移动时就出现414#和410#报警。此报警是速度控制OFF和X轴伺服驱动异常。由于此故障出现后能通过重新启动消除,但每执行到X轴快速移动时就报警。经查该伺服电机电源线插头因电弧爬行而引起相间短路,经修整后此故障排除。 : C- v3 |2 J8 y; O. b" N, t4 l5 E- q
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   例5:操作者操作不当也是引起故障的重要原因。如我厂另一台采用840C系统的数控车床,第一天工作时完全正常,而第二天上班时却无论如何也开不了机,工作方式一转到自动方式下就报警“EMPTYING SELECTED MOOE SELECTOR”。加工完工件后,主轴不停,机械手就去抓取工件,后来仔细检查各部位都无毛病,而是自动工作条件下的一个模式开关位置错了。所以,当有些故障原因不明的报警出现的话,一定要检查各工作方式下的开关位置。 . {! }. V  z/ g4 f! g9 W

2 z: n' G8 \% o* V+ ~' d   还有些故障不产生故障报警信息,只是动作不能完成,这时就要根据维修经验、机床的工作原理和PLC运行状况来分析判断了。
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   对于数控机床的修理,重要的是发现问题。特别是数控机床的外部故障。有时诊断过程比较复杂,但一旦发现问题所在,解决起来比较简单。对外部故障诊断应遵从以下两条原则。首先要熟练掌握机床的工作原理和动作顺序。其次,要会利用PLC梯形图。NC系统的状态显示功能或机外编程器监测PLC的运行状态,一般只要遵从以上原则,小心谨慎,一般的数控故障都会及时排除。
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