mfka
发表于 2013-8-5 21:10:43
自动进给钻孔,待要钻穿时,改用手动减少进给量钻孔。
枯藤
发表于 2013-8-6 21:20:33
本帖最后由 枯藤 于 2013-8-6 21:21 编辑
14楼正解,还可以从钻头上考虑,1、在标准钻头切削刃外沿修磨一小段负前角,避免钻尖钻透时,轴向力瞬间减小而扎刀。2、修磨成薄板群钻钻型
hmhja
发表于 2013-8-7 01:17:40
这种解决了
tianye373737
发表于 2013-8-9 21:56:51
钻头太锋利的原因
狙击手
发表于 2013-8-9 22:14:08
你把那12毫米的钻孔免了,效果会好很多。有点画蛇添足之嫌,你试一试看效果如何。
但可以先做个很浅的引导孔,就用你的12的钻头钻6mm深,然后直接用32的钻头钻,快钻通时,降低进给到每转0.05以下;
前面很多社友都说的很正确,试一试,应该会有效果。
b11453360
发表于 2013-8-9 22:14:16
钻头锥柄锥度有问题,与摇臂钻链接不好,
换了31.5的钻头,情况有所好转, 平均钻三个卡一次! 钻三个磨一次钻头,200的转速,高吗!??
b11453360
发表于 2013-8-9 22:17:32
狙击手 发表于 2013-8-9 22:14 static/image/common/back.gif
你把那12毫米的钻孔免了,效果会好很多。有点画蛇添足之嫌,你试一试看效果如何。
但可以先做个很浅的 ...
谢谢指导!~~
用12.5的钻浅孔,然后上32的钻透,试过一次!进给阻力太大! 卡台颤动!
感觉不如先钻透12.5,再钻32的加工速度快!
32的钻头开200钻,速度可以吗? 钻45#的料,削基本都是零碎的,正常吗!?
狙击手
发表于 2013-8-9 22:24:14
b11453360 发表于 2013-8-9 22:17 static/image/common/back.gif
谢谢指导!~~
从你描述的症状看,钻头不是很锋利,加工阻力大,切屑不能连续排出:
1、你先优化钻头刃型;
2、如果还不行,12的孔你不要钻通,底部留一点,防止32钻头轴向力变化太大;
3、检查你的夹具和设备刚性是不是足够。
貌似第3项要放到最前面。
40 的设备钻32 的孔其实是很勉强的,特备是新设备和保养不亮的老设备。
你有图的话,可以给大家看看,大家更好给你出点子。
ㄅv1p°聰
发表于 2013-8-10 09:32:12
22楼说的有理,其实像钻材质比较软的工件时,刃口也需要做0度前角或是负前角,不然很容易会产生扎刀现像,数控设备就不会有这种问题,除非刀具没装夹牢!
b11453360
发表于 2013-8-10 16:46:54
狙击手 发表于 2013-8-9 22:24 static/image/common/back.gif
从你描述的症状看,钻头不是很锋利,加工阻力大,切屑不能连续排出:
1、你先优化钻头刃型;
2、如果 ...
今天,没夹!
换了个31.5的钻头, 因为以前的32钻头锥柄接触不好!
减慢了转速,以前是200转,减刀80转, 没有出现卡钻头现象!
依然是手动进给,先钻12.5的,再钻31.5, 排削比以前好,出连削. 。以前200转出碎削。
减慢速度以后,卡太也不震动了。 平均钻六个眼,修磨一次钻头!
具体什么原因,微观上什么因素影响加工,还是不懂......................