随着时间的推移,我们项目开始了6个月了。机械图纸大体可以出完了,图纸出完,内加工和外协的部分都安排分配下去了。接着开始电控部分了。这个时候L工的出的方案我会跟他讨论下,是不是有更好的方案。然后他会说很多理由支持他的思路和想法,有的我听得懂,有的听不懂。晚上下班就回家翻书查资料,只要有我没听过的东西我都会去查一下到底什么意思。 这事基本还是按照L工的思路在设计。( }+ [- b4 J7 g' G) K
L工还是算能力比较全面的,机械电气都可以独立完成,电气原理图画好找了个小工,两个人10天时间就可以把电控柜子接好了,128点的三菱PLC 包括AD DA转换。
! B+ V! |, N0 E4 o; ^8 y; b u% ?在机械加工和装配的时候,L工开始编程,触摸屏和PLC编程,一人独揽。那时我电气完全不懂,也帮不上什么,基本是他一个在弄。
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% r) _8 ^8 f' \2 Z过2个月左右,各种外协的东西都加工完成了,还有很多标准元器件都采购回来。
7 P- e3 n7 o. w# C& m7 q1 z' P依据L工的要求,我们定制了一台,非标的立式注塑机,订制的价格比单独买一台完整的机器贵了 2倍多。在定制非标机之前我们为了验证的我们的想法,直接买了一台全新的立式机,用我们的电控,测试了几天。
! B/ C, J7 y+ b& w0 JL工说没问题了,然后出图定制新的吧。新的机器当二手机卖掉了。一来一回浪费不少钱。
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第9个月时候,机器差不多可以动起来了,当天晚上大家都还比较兴奋了。到了晚上11点,大家都没有走,围着机器不停的测试。
: ?5 m3 V# w% ~+ m8 U7 u; t上料机构还没有想好怎么处理,先不管了手动上料机器运行起来再说。差不多9个月时间终于可以运行了,9 e. } b1 ]# V: v
运行的时候诸多问题,但是总的来说,我们投入的精力,时间,金钱,没有白费。至少有了一个雏形可以运行,多少还是有点小兴奋。
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# Z& a; Z& J u, L2 f" {3 w( |后来我们总结了一下,初步运行的问题。3 {9 y; u! |% H7 f* O$ r- O
1:上料机构需要设计。2:滴注效果不好。3:成型效果差,几乎打出来都是废品。4:运行速度较慢。5:出料机构不稳定。 我想这个通过我们努力应该都可以一一解决的。; v/ R4 \9 f3 ?* n5 s
这个时候临近春节了,我们把厂里收拾和清理了,就准备放假了。1 `& v) \/ z; M- @
放假之前大家一起吃了年夜饭,我总结了近一年的得失。L工是我们的团队的核心功不可没,虽然目前机器运行的不尽人意,我相信大家一定能克服困难,完善产品。H经理也透露信息说,已经有客户开始关注我们了,问我们的样机什么时候可以做好,随时准备过来看机器。我们听到这时,我们都还是比较开心,希望来年后逐一解决问题,样机能得到客户认同。& {5 R( ?* Z, z# u+ G1 ?' V
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