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油底壳拉伸件开裂问题

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发表于 2016-3-14 10:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
. O, P. ^; M+ y8 O7 `1 U$ m7 e

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发表于 2016-3-14 11:15:10 | 显示全部楼层
建议先仿真一下,速度应该很快,其次看一下坯料原件,是否存在微裂纹,最后检查压力机; p% w' X" _  ?9 R& E
发表于 2016-3-14 11:34:01 | 显示全部楼层
阻力过大导致材料来不及流入凹模里。,降低压边力或长度方向的圆缘筋高度。

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参与人数 2威望 +2 收起 理由
xlf63 + 1
张聋子 + 1

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发表于 2016-3-14 12:46:19 | 显示全部楼层
这种成熟的拉伸件,设计出问题的概率不大,看一下材料及拉伸工艺。3 D/ d( L& b) B1 N7 l! u
是否拉伸的时候润滑问题,换粘度稍大一点的润滑油,拉伸前工件表面光洁度注意。
0 R- R6 y2 j7 B- y  D$ n' c2 z如果以前没问题,现在有问题了,那很可能是钢板的质量不好了,晶粒过粗。
发表于 2016-3-14 20:42:22 | 显示全部楼层
油底壳采用的应该是普通碳钢吧,那么感觉像是普通碳钢的应力集中问题导致了断裂。残余应力去除不够。
5 V/ @) K+ V: b. D' @0 U应该跟工艺上的控制有关,温度之类的?
 楼主| 发表于 2016-3-16 21:48:41 | 显示全部楼层
arkerjac 发表于 2016-3-14 11:15 0 k: l* v! d, s' [& X7 f
建议先仿真一下,速度应该很快,其次看一下坯料原件,是否存在微裂纹,最后检查压力机
9 E8 d! w7 _! Q2 D
毕业实习看到的,板子是用鞍钢1.8mm的碳素结构钢,厚度不是很均一,可能是原材料问题* s. k6 x% ?  ^8 S( E
) M5 N4 Q" j: p8 K- @& M
 楼主| 发表于 2016-3-16 21:50:32 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-3-14 11:34 5 Q% o' @# B- L/ r/ r4 u
阻力过大导致材料来不及流入凹模里。,降低压边力或长度方向的圆缘筋高度。
, h* y" ]3 k7 v( f
现场看到工人安装模具是凸凹模间隙都是一点点试出来的,应该是间隙不均匀
8 t' o, B7 _8 S$ u- g3 v9 [
* c% q; n5 {3 Q+ r% p8 x9 M* w
 楼主| 发表于 2016-3-16 21:51:45 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2016-3-14 12:46 ; ]' W" n' C' t
这种成熟的拉伸件,设计出问题的概率不大,看一下材料及拉伸工艺。
1 r" {- M4 {( S( @7 ], s% G1 z+ `是否拉伸的时候润滑问题,换粘度稍大一 ...
; E0 X! d+ k' I/ d
拉深的时候刷有润滑油了,粘度应该是偏低的,方便脱模,板子是用鞍钢的
* D- K4 o2 `' ]0 l$ ~
& n$ T3 l7 a0 m# b% y" g- ^0 t$ l
 楼主| 发表于 2016-3-16 21:52:31 | 显示全部楼层
liucaiyong 发表于 2016-3-14 20:42 ; Y" Q5 D+ \1 ], q$ C0 Z
油底壳采用的应该是普通碳钢吧,那么感觉像是普通碳钢的应力集中问题导致了断裂。残余应力去除不够。
/ M  a4 R8 o# \7 d4 e+ T应该 ...

, |1 b" m9 |1 \+ ~7 o把鞍钢的板子换成宝钢的会不会好些9 t, I5 q" ?' V7 [* c8 u( K
3 v" {2 \: S2 A
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