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自动打孔机终于完工并投入初始使用(待完善,欢迎讨论)

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发表于 2013-12-28 13:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
@老鹰 @害怕伏枥 @ttlegyq @xiaogang2229       小林我匿藏了这么久,总算要冒下泡啦!最近在学校忙的要命,厂子里又忙各种各样的琐碎事。悄悄发个技术贴吧,求置顶!哈哈1 g  G4 B5 N* d1 T' Z- ~7 \
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9 O! j. H! N- }3 m7 H" C7 ]+ w  ?3 X+ j8 W* w
      之前我已经提过了,我厂子里有一种大批量工件需要打两到三级内孔,45#70*70方钢,孔径26、38、48, 经过考虑买大立钻倒不如搞一台专机专门搞它的粗加工,然后再上数控车。所以就开始了这个项目了。由于不是特别要紧(在车床上可以用尾顶打孔),所以就做下停下,有一点时间就完善一下,自己设计好,电气部分就交给专人做,其余自己完善,包括机架,外壳等等。现在专机基本上完善了并投入使用,但还有很多需要进一步改进的地方,* M+ ?8 i" t* k7 ^1 H0 `
                    包括:1.工件夹紧夹具   
! `7 w# t9 _6 \. _/ {& U! u# V. j                              2.排屑清理    ) N( I  K  S9 x7 |
                              3.推送料装置 % B8 v" h. j1 U; u
                              4.多级钻头的设计 7 D. l# E% m) v
                              5.动力头动力输出
& Q! r% I7 O; T, N7 `/ n4 _6 G; K                              6.机架刚性。 等等。
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# v$ L8 k, m  Z" N 好了,说多无谓,上图欣赏. j, G+ M. R' m
拆掉动力头机壳,就是这个样子外观了。 说说机壳吧,当初想了两种方案,一是上掀式,二是左推开式,现在当然是后者,方便点咯。注:机壳完全楼主手工打造!钣金,喷漆,虽有毛疵,但却十分有成就感啊!哈哈。
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5 L0 H6 a+ k  _7 g( f& H; B
传动部分,由于以前接触过食品生产包装线,所以……有点,呵呵,嗯之后还要改进的,因为要到机子的另外一边去,就需要绕过传送带,十分麻烦!  这个气缸也是以前旧的,不过性能还行,暂时不换新的。 大家看到电箱了吧,好了接下来说说控制板(坑爹啊,被设计电路那个坑了)7 M8 V. i: D/ \! x
5 H3 ^: g4 N  S9 Z# P- K. c
0 ?$ \, J4 W9 k0 j
控制面板就给我装在了电箱的正面,每次调整参数都要蹲下来,实在辛苦啊!尤其是调试阶段,像耍马戏一样!不过现在不理它先了,有时间再拆。
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夹紧器方面,用得是曲爪,用液压台钳的话有两个缺陷1是慢,二是夹伤。1 p$ D" C0 u# B; R
& O) i! F' Y5 f& i8 i$ h
8 \" T  M7 ?, V' b! P' p
两个动力头足够了,如果到时多级钻搞不成(怕是动力头不够力)就分两次钻,更换钻头)
) V0 x# Q6 E  x' q4 D' y, B
$ E2 q/ l# O6 Z" |+ l5 n开始工作了!
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$ g6 c/ x+ Q5 d( n8 B6 g最糟糕的问题出现了,铁屑残留在夹紧台钳上,气枪吹不干净,工件没锁紧,抬起,直接停机!! U9 j  d# m; z- l% \# X. Q( R/ \

  l8 ?* H. u) Y4 l. ]想这些推屑部件都是临时做,临时就加上去的,充分利用原来的动作!详细见视频。
9 M0 t$ Y5 G+ u; b( |
, H5 k3 E0 t8 Z# {$ t) |) j3 F则个是在台钳向后吹气的气管啦。后来又做成半圆弧状。不过效果还是不够明显,看来换一个大一点的压缩机是势在必行啦!
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$ K" f$ ~2 X: @! D# ~$ R" I1 J' ^
' A$ Z5 V" ]; j; B  z8 t由于厂里忙得不可开交,所以以上这些都只可以在晚上不用加班的时候做(星期二四六)年底了,终于完成。
( @8 l6 L9 ~5 O1 A, a
4 a6 P* d: U  H, y: L5 A$ j; ?3 s0 F7 X3 U" W( K
打孔机现在分别钻孔径20通孔和38深63.6.
. m4 w( r4 x, G) V3 l2 C平均一只时间为4分钟. h+ r0 q: ]- W( _
钻头两天磨一次
% |2 b& Z3 R6 Y' ]输送带可放置18只工件1 {7 B9 O; G* D6 V* y) d" L
现在厂里是一个师傅囊括三项工作:1.数控车工序(普通工人装夹)  2.打孔机   3.车平端面   z) n) K" V6 n' z
与原来对比:完成一个方块的粗车,需要:车端面,打孔,数控车,需要3个工人。
5 \) }- t/ ?. k+ K. i  N4 x5 M5 ?; m1 d) Q( N6 W
5 W+ \% ]' F, J2 f1 F
总结:现在的工厂啊,也许就只能靠这种生存方式了,不知怎样的,现在的技工,稍有些技能就嫌累工资少了,长期做下去的,又不长进,思维不够灵敏,做死一辈子。现在,不能过度依靠技工了,尽量把工作分担给机器,这样做实在是轻松好多(毕竟机器不会跟你耍脾气,你只要好好对它耐心对它就行了)。对于较高价值的产品,只有把工序实行简单化(高价,就意味着工序多或者工序难),效率提高起来,才有可能赚钱,要不然无论你价格打得多高,都得亏钱的.
7 O" b' W' q5 N) o& E   
; m1 _* {" N, S! c; Z4 ?' U# P% P
# S9 I% Y7 Q; a  H& r嗯嗯,图片描述的稍有欠缺,小林期待与你们进一步的讨论!欢迎各位大虾莅临指导,予以指正哈~3 q5 m4 E, \+ m6 c& p* I/ c( s
( O3 g8 q4 Y) L
  End.        
3 N# r9 z  v& ?; p# I* _6 K2 v9 m$ h             Via.广东肇庆隆鑫* ~, D8 l# \' l& u. I
3 \% F$ v) c6 b' o! L4 O" T; z

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参与人数 2威望 +2 收起 理由
害怕伏枥 + 1 谢谢分享。
LIAOYAO + 1 分享 131228 1335

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发表于 2013-12-28 13:25:24 | 显示全部楼层
呵呵,南京一别又快一年啦。你家的企业怎么样啊。

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谢谢关心!  发表于 2013-12-28 13:31
嗯,运作的还可以,去年受债务问题困扰了一下,现在基本处理好了。希望年底有个好的收场吧,谢谢关系哦老鹰叔! 哎对了,明年年会如何安排?地点在哪?有什么需要小林帮忙的?我也要参与哦~继续做您的左右手~YEAH~  发表于 2013-12-28 13:30
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发表于 2013-12-28 13:32:19 | 显示全部楼层
坐一楼层
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发表于 2013-12-28 13:43:48 | 显示全部楼层
好嫉妒楼主啊,嫉妒的眼红
7 ~( J6 a% O* |呜。。呜。。。。。
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发表于 2013-12-28 13:52:35 | 显示全部楼层
卤煮可否告知电气部分花了多少钱

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8K啊,包括气缸传感器什么的吗?  发表于 2014-3-14 16:45
谢谢 哈哈!  发表于 2013-12-30 10:05
<8K....  发表于 2013-12-28 14:16
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发表于 2013-12-28 14:18:48 | 显示全部楼层
赞一个,动力头用的哪的,多大功率。
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发表于 2013-12-28 16:24:11 | 显示全部楼层
不错.
( K& r, p& o) Y, P; x1 i6 w2 P
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发表于 2013-12-28 17:04:30 | 显示全部楼层
这都是我的榜样和奋斗目标啊

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你想专门做非标呐?  发表于 2013-12-28 22:13
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发表于 2013-12-28 17:29:59 | 显示全部楼层
为什么小钻头动一下就vuvu的响啊?楼主那个控制器是哪家的?我也想找个好用的控制器来用

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响是机架焊接结构设计得不够好的原因,控制器的话,我用得是国产的,凑合着用。。。。  发表于 2013-12-28 22:12
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发表于 2013-12-28 19:30:51 | 显示全部楼层
谢谢
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