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之前干的活都是半精车活粗车,没注意这个问题 ,最近做精车才发现。最大处和最小处最多相差0.04。先别说我工作不仔细,我是做农机配件的要求都不高,粗车半精车,甚至精车(公差0.05MM以上)我都是拿卡尺量的,只有0.03以内的才用内径表或外千。
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1 O, R2 J/ {; x( i9 ]& ~5 y+ Y+ t4 x发现了问题跟主任汇报,找来机修师傅,机修简单看了看,说是主轴轴承有问题。然后就打开主轴箱,调整轴承背帽,忙了近半小时。试车,没见效,机修师傅说可能是平面轴承要换了。小厂,机床附件从来都没有库存,之后上报,等轴承。这些天就继续做一些粗活。2 x; ]8 w* K) d4 u& H
* t9 Y) R. i2 h5 \6 B% \今天有时间了,就自己琢磨,因为我一直都认为主轴是没问题的,至少不是主要原因,也不会是刀塔活X轴丝杠问题问题(不做过多解释)。既然有疑问就要想办法实践解惑。
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先拿了一根棒料车好外圆,观察发现,波浪状只在靠近卡盘70左右开始出现,越靠近卡盘越明显,这样基本排除z轴丝杠问题。
0 k# U& ]( P/ N' H/ t* q% b继续。在卡盘上卡一个长度约80的验棒(外圆精磨),把百分表吸在刀塔上,主轴不动,测量点放在验棒外圆,大致与刀尖对齐,然后手动Z轴,表针在靠近卡盘70左右开始微动,继续向卡盘方向移动,指针摆动越加明显,最大近0.02。
- r. |. g( a& T! [. e调整百分表,离开刀尖大约300(相对刀塔Z轴的负向),重做上一步,指针丝毫未动。7 V8 g) i/ n4 n) v* W! |. K
# r' |4 w/ P' @# s: t到这我基本确定了应该是机床导轨的问题,不知道我的判断是否正确。0 [- q( h+ M5 [4 b s
* |! K6 c7 s: F1 B& z5 j还请社区里的大侠帮忙判断一下,或者还有其他方法,一起讨论一下。
/ K3 T* t7 `4 J- r* d本人是做数控的,编程,调机,加工就是一个人。机修经验基本没有,还希望各路高手不吝赐教,先谢过!
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