回复 63# 狙击手 的帖子
版主:能不能搞一个钻孔的切实可行的方案指导一下俺们。比如分被加工材料、分磨制方法和设备、分结构形式等等。主要采用汇集的大家的经验。毕竟钻孔工作量太大啦!!!
[ 本帖最后由 亮剑 于 2008-7-6 23:49 编辑 ]
回复 61# 狙击手 的帖子
还得考虑辅助时间,也可节约不少简直就是全套动作的标准化,统一化,适应化
回复 64# 亮剑 的帖子
确实,支持:victory:我用台钻钻弹胶都很垃圾 老大,我说用整体合金钻头和U钻,没说过用整体合金带内冷孔的钻头啊……:L 整体合金带内冷孔的钻头价格是贵到吓死人的,我以前买12.9mm的一支国产大约是1300块左右,还要几支起定做。
我用25mm带内冷孔的U钻,如果将机床自带的750W水泵单独接上钻头,从钻头孔冒出来的水只是顺着孔流下来而已,连半点“激射”的感觉都没有啊,更别说压力大到可以冲走切屑的程度了。一般内冷钻头要求的压力起码要1.2MPA,也就是常说的12公斤压力!
做生产不是做贸易,你有多少机器,每件产品值多少钱,极限可以做多少件产品,都有定数的,只有缩短加工时间,才能加工出更多的零件,扩大收益!
原帖由 狙击手 于 2008-7-6 21:32 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你不是都用了整体硬质合金钻头和U钻吗?
不能用于扁铲钻吗,压力还不够?还是其他的问题,我没想明白。
据我看你是很关注效率的。
可我不知道如何在我的企业里计算提高效率带来的效益,比如:我将一种产品 ... 上个U钻打孔的视频,估计直径应该是20几的钻头,深度应该有D5了,干式切削。我一般用钻头可以达到这样的加工效率,不过干钻不敢,都要加冷却液,改天我也试试干钻一下D3深度:lol
http://v.ku6.com/show/IK5OCRyIweNK9CsB.html
原帖由 狙击手 于 2008-7-6 22:36 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
说实在的,我还真没见过磨好的群钻,都是图纸,(本人琢磨了好久也没磨好一个,人笨了点:loveliness: )很不好理解,说明的文字很多,但我看不如一个真实的钻头、现场的演示看了有用。
我磨的钻头一般,没什么特点, ... 真牛!
上次打了U钻,还以为是没加冷却的原因。
你要是试了干加工,可要告诉大家!
你“一般用钻头可以达到这样的加工效率”,能上个你的钻头 的详细照片吗?见识见识!代表大家谢谢你!:handshake 这是我最想看见的! U钻都是直径起码超过20的大直径钻头(对于我来说),所以其实我也没用过多少不同规格,最常用的是25mm的一个规格而已,其他都是直径小的,常用整体合金钻头.
25mmU钻稳定切削参数,钻深50 D2左右,转速1200转,进给0.15,45号钢材料,一次钻出盲孔,100件左右换一次切削刃,切削速度不算块,因为实在很怕钻头在全自动无人看守的情况下撞机,后果很恐怖的
原帖由 狙击手 于 2008-7-7 19:54 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
真牛!
上次打了U钻,还以为是没加冷却的原因。
你要是试了干加工,可要告诉大家!
你“一般用钻头可以达到这样的加工效率”,能上个你的钻头 的详细照片吗?见识见识!代表大家谢谢你!:handshake 这是我 ... 其实说白了,要把车床玩转了,只有钻头和切断这两个困难,将这两样东西玩得透切,自然就成为传说中的"车神":lol :lol
原帖由 狙击手 于 2008-7-7 19:54 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
真牛!
上次打了U钻,还以为是没加冷却的原因。
你要是试了干加工,可要告诉大家!
你“一般用钻头可以达到这样的加工效率”,能上个你的钻头 的详细照片吗?见识见识!代表大家谢谢你!:handshake 这是我 ... 我的意见:
钻铸铁使用硬质合金刀具,有条件最好采用大流量内冷却——花费的代价也不是很高。
钻钢就使用高速钢钻头,有条件就使用进口材料的(人家可能加了许多元素)、最好有好一点的涂层。当然,还是最好采用大流量内冷却。
其它材料的加工俺没有经验。
对于直径超过30mm的孔建议使用U钻,但是工艺系统几乎都改变了——即不能使用你原来的钻床了。孔径再大建议采用机夹的套料钻——或者叫铣——不管有没有底孔。
工艺上说,如果仅仅钻的孔而且希望好一些的,建议增加一道工序:打中心孔,最好是在加工中心上把中心孔做出来。
浅见请批评指正 我用的是32.5mm的SANDVIK的880U钻,是专机,功率不记得了,应该有7KW一个动力头(两个动力头加工两孔),,钻深65 ,转速750转/分,进给约0.12mm/转,材料40Cr调质钢,一次钻出通孔,也是100件左右换一次切削刃,切削速度很低(比样本要求的低了好多),一片刀片96,单件成本近1元(一个工件两孔),原来的端面有一个是毛坯,很快就损毁了一把刀,后来将毛胚面铣光了就稳定了。
[ 本帖最后由 狙击手 于 2008-7-8 22:48 编辑 ]