sxy65362 发表于 2013-2-20 10:49:22

合金材料零件变形问题

我公司有一40Cr4材料的零件,调质处理,硬度HBN255-302。先镗¢30的孔,过3-4小时后孔会缩小0.005mm左右,再钻中心距20,孔径¢14的相关孔,¢30的孔口局部会变大0.01mm左右,严重的有0.02mm。不知道为什么?哪位大侠能帮助解决?

2266998 发表于 2013-2-20 11:24:59

材料不稳定,正常问题,

1,首先你要去追这个材料是怎么来的?不追这个,玩不下去,比如轧坯与锻坯的加工变形不同,锻坯与新式快锻机打的又不同,你不了解材料怎么来的,就不能控制其内应力,神仙也没辙,所谓能人、大虾是因为懂这个了,并不是他有啥高深技术,你必须明白这个,

2,对于难以控制的变形,要求高的加工,你可以采用分次退火、粗加工,调质,半精加工,去应力退火,再精加工的分步骤形式,逐次消除应力变形,我就是这么玩的,但成本高,没办法,想玩好了就得多花钱,

Э∈┭βθ 发表于 2013-2-20 12:09:23

说的不错,想要好的得多花钱

sxy65362 发表于 2013-2-20 13:15:54

非常感谢2266998 的回复。该零件是汽车前轴,属长杆类零件,辊锻制坯,模锻成型。对于你说的热处理,该零件好像不能实现。我公司其他型号的零件毛坯成型方式相同,加工工艺也相同,但从没出现过类似现象。唯一不同的是该零件的材料40Cr4-B,其他的要不是碳钢,要不是42CrMo.

枫风coco 发表于 2013-2-20 14:45:48

学习了,做个记号,搞懂材料真是机械设计的基础。

sxy65362 发表于 2013-2-20 17:36:16

有没有好一点的解决办法?现在孔变形后尺寸超差,已经影响到发货。
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